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高水分煤料介電常數顯著升高(可達 3.5-4.0),易導致電容式傳感器閾值失配,出現 “堵煤不報警",需從 “閾值校準、探頭防護、電路適配" 三方面解決:
核心故障原因:
閾值未適配高水分煤料:原校準閾值基于常規煤料(含水率 15%-20%),高水分煤料介電常數增加,實際電容值遠超原閾值卻未觸發報警;
探頭表面結露:高水分煤料蒸發的水汽在探頭表面凝結,形成導電層,導致電容值漂移,掩蓋真實堵煤信號;
電路靈敏度不足:高水分煤料易導致探頭與煤料接觸電阻降低,信號衰減,控制器無法識別有效信號。
校準與解決措施:
校準閾值:
① 準備含水率 30%、35%、40% 的標準煤樣,模擬現場高水分工況;
② 斷開電源,長按控制器 “校準鍵" 進入高水分模式,將 30% 含水率煤樣貼近探頭,記錄電容值 C1(如 300pF);
③ 逐步增加煤樣含水率,分別記錄對應電容值(35% 對應 C2=350pF,40% 對應 C3=400pF),設定報警閾值為 C1×1.2(360pF),確保覆蓋高水分波動范圍;
④ 啟用 “濕度補償" 功能,控制器根據本安濕度傳感器數據,實時修正閾值(含水率每增加 5%,閾值提高 10%)。
探頭防結露改造:
① 在探頭外殼纏繞本安型加熱片(功率≤2W,溫度控制在 50℃±5℃),避免水汽凝結;
② 探頭表面噴涂疏水涂層(如聚四氟乙烯,厚度 50μm),減少水分附著,同時每周用酒精棉片清潔探頭,去除殘留煤泥。